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空分装置如何快速安全吹扫?

来源: 更新:2018-08-03 00:00:00 作者: 浏览:2392次
 本文简介了因膨胀机后冷却器泄漏,导致空气将冷却水带入主换热器。由于换热器温度较低水分在管道中结冰,造成管道堵塞进塔空气量减少氧气产量下降能耗增加。本文主要从如何安全快速的对换热器进行复热吹扫,并恢复生产提高氧产量降低能耗。结合生产实际情况对事故现象进行分析,同时提出处理措施。

 

 

现已重庆国际复合材料有限公司(成渝气体)长寿制氧站 8500Nm³/h 空分设备为例,该空分主要为池窑提供持续不间断的氧气,目前已运行近七年,设备问题逐步体现,其中单体设备部件膨胀机冷却器多次出现内漏,导致水份随增压空气进入主换热器,造成主换热器堵塞。

 

主换热器简介

成渝气体8500Nm³/h 空分设备中主换热器采用铝合金板式换热器,该换热器主要是用薄金属板压制成具有一定波纹形状的换热板片,然后叠装,用夹板、螺栓紧固而成的一种换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过半片进行热量交换。

 

 

换热器的调节控制方式

 

8500Nm³/h空分换热器主要由E1-A、E1-B、E1-C三部分组成,加工空气与出塔污氮气和氧气分别从三个换热器中通过。主要是利用出塔的低温污氮气和氧气将进塔的空气进行冷却,此过程在空分系统中称为:冷量回收。


根据工艺要求空气进换热器水份和二氧化碳含量≤2ppm,进塔空气中的水份和二氧化碳主要由分子筛进行过滤和吸附。换热器的低温气出塔热端温度和进塔空气冷端温度主要由FCV102A(氧气去用户调节阀)、FCV102B(氧气放空调节阀)、FCV103(污氮气去预冷调节阀)、V104(污氮气去纯化)进行调节控制,使污氮气和氧气均匀通过E1-A、E1-B、E1-C换热器,三个换热器的低温气体出塔温度为常温,热端温差控制≤2℃。

 

热端温差越大冷损就越大,空分设备运行能耗增加。


换热器堵塞现象

 

 

在空分装置正常运行时,2#膨胀机增压后空气出口水份含量分析AIA402突然出现波动,最高上涨到54.7ppm,以远远超过正常值在2ppm。同时2#膨胀空气与主换阻力PI405AA也增长至50kPa,导致膨胀空气进塔量突然减少2000m³/h。这时主换热器也出现严重偏流,空气进塔温度为20℃,而主换热器氧气通路热端TI2B温度持续下降至0℃(正常值为19.6℃)。同时主塔上塔压力也出现上涨趋势,最终上塔压力涨至59.5kPa,导致整个空分系统压力升高,产能下降。

 

处理措施

 

为保证空分设备安全运行,对工况运行进行调整。将2号膨胀机切换至1号膨胀机运行,因换热器出现严重偏流,为防止因氧气产量过大带出的冷量过盛造成管道冻裂,并降低氧气产出量控制热端温度在1℃以上。上塔压力一旦超过60kPa就属于超压运行,防止上塔超压保证空分设备的安全运行通过开大污氮气放空阀FCV103来调节上塔压力在55kPa以内。通过对工况运行方式的调整,空分设备运行逐步平稳,但设备能耗有所增加。


分子筛故障分析——经分析分子筛冷吹温度为132℃,属正常范围内,空气出分子筛CO2分析AIA1203为1.54ppm。并通过便携式露点分析仪进行分析对比,现场分析结果显示露点为-75℃以下,经对比分析在正常范围内。排除因分子筛原因导致水份或CO2进入主换热器的可能。


膨胀机故障分析——纯化空气经膨胀机增压后出口温度会升高30℃左右达到60℃以上,需经过后冷却器利用冷冻水对空气进行降温至30℃以内,而空气增压后出口水份分析AIA2波动较大,最高上涨到54.7ppm已超过正常值的270倍,通过手动对膨胀空气进行露点分析高于-60℃。通过以上数据进行对比,初步怀疑可能是2#膨胀机增压机后冷却器内漏。通过检修人员将后冷却器进行拆卸,并用压缩空气做保压试漏,发现回水路管道壁有大量气泡渗出(见下图)。由此确定是由于2#膨胀机增压机后冷却器内漏,空气将水分带入换热器凝结成冰,将空气管道堵塞造成工况异常变化。同时因进换热器的空气量减少造成主换热器偏流热端温差增大。

图为:后冷却器泄漏


 

安全快速吹扫措施论证

 

空分装置是以长期稳定的方式运行,一旦出现故障停车就会造成损失,停车时间越长损失就越大。如何严格控制检修时间非常重要,当主换热器出现堵塞,根据堵塞的情况进行停车对换热器进行加温吹扫。


具体操作方式如下:


系统退气操作——当主换热器出现堵塞,且严重程度已影响主塔工况,必须对换热器进行吹扫。首先将设备供氧切换由后备系统供氧(75m³贮槽和液氧泵同时供氧,充车泵向75m³贮槽补充液氧)的方式。压力≥0.13Mpa保证其它生产部门正常供氧。根据空分设备正常停车流程对系统进行退气,注意观察空压机排气压力≤0.7Mpa,避免因压力超高导致空压机卸载。


上塔压力控制——退气完成后将主塔各主要进气阀门HV4、HV5等关闭,同时关闭氧气和污氮气出塔FCV102A、FCV102B、FCV103、V104阀门,防止低温返流气体通过换热器增加吹扫时间。为快速对换热器进行吹扫,氧气和氮气经换热器出塔阀门必须关闭,主塔处于密闭状态容易出现超压。通过氮气出纯氩塔塔压力调节PCV704阀,使主塔压力返流至精氩塔冷凝器K703,再通过V761、PCV703放空阀进行调节上塔压力。


吹扫空气量调节——在全负荷运行情况下,将2#空压机停车,1#空压机继续运行。同时将预冷系统空冷塔冷冻水量减小,提高空气出空冷塔温度(控制在20℃)。为保证分子筛正常运行,将V1218阀(纯化空气做再生气阀)开启使空气旁通至分子筛做再生气,再生气量控制在9700m³/h左右,使分子筛继续运行,进塔空气量控制在12000m³/h,进塔压力控制在0.65Mpa。


膨胀机通路吹扫——首先关闭膨胀机出口阀,使空气经分子筛出口→膨胀机增压端→过主换热器→经膨胀机进口→经膨胀机出口吹除阀V304、V305进行吹扫。注意观察增压空气出主换热器中抽和地抽温度变化,并随时对吹除阀出口进行温度和露点进行分析,当温度与分子筛出口相近且露点温度低于-60℃以下为吹扫合格。


空气进下塔通路吹扫——首先关闭空气进下塔HV5阀,使空气经分子筛出口→过主换热器→经下塔吹除阀V303进行吹扫。对吹除阀出口进行温度和露点分析,当温度与分子筛出口相近且露点温度低于-60℃以下为吹扫合格。


 吹扫流程图

 

吹扫论证

 

通常空分设备按照以往的加温吹扫方式,需要将主冷、下塔和液氧蒸发器的液体排尽,再进行加温吹扫。主塔排液需要12小时,主塔吹扫至正温需要48小时,吹扫完成后复产积液需要36小时,整个大加温吹扫到积液复产共计需96小时。通过实际操作单独对主塔进行保冷保压,并对换热器进行独立吹扫。有效的避免了主塔的冷量不能返流到换热器增加吹扫时间。且主冷还保留了冷量和液体,进一步加快了复产时间。经统计主换热器吹扫2.5小时后温度达到30℃,吹除阀露点分析达到≤-60℃以下。这一数据表明换热器吹扫已合格,并进行复产调试,经过4小时的调试顺利复产。


 

 

 总结 

 

在空分装置正常运行的情况下,一旦出现冷却器内漏空气将水带入换热器造成堵塞,是不可逆的,只得停车对主换热器进行加温吹扫。吹扫的时间长短至关重要。如吹扫时间过长会导致企业液氧采购成本增加,同时主塔保冷保压时间过长会造成主塔冷量损失增大,会导致下次冷开车时间过长从而导致能耗增加。通过此次吹扫总结,缩短了主换热器的吹扫时间,并在短时间内恢复生产,最终实现了最好的经济效益。

摘自:2018年《气体分离》杂志第三期

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